一、全厂概况
阜新发电厂隶属辽宁省电力公司,始建于1936年,已有60多年建厂历史,是建国后国家“一五”期间156项重点工程之一。现全厂总装机容量为750MW,其中:中压25MW供热机组两台、50MW机组两台;高压50MW机组两台、100MW机组三台;超高压200MW机组一台。其中200MW机组是作为“以大代小”的技改工程建设的,机组产权归阜新发电有限责任公司,阜新发电厂只负责机组的运行,设备检修及生产管理,阜新发电厂将200MW机组编号为01号机组;
阜新发电有限责任公司由三方股东共同出资建设,东北电力投资开发公司占89%股份;阜新太平电厂占6%股份;阜新市综合投资公司占5%股份。公司依据《公司法》设立董事会、监事会,总经理负责公司的经营。
二、事故机组概况
阜新发电厂01号汽轮机CCl40/N200--12.7/535/535型超高压一次中间再热两段抽汽凝汽式机组,由哈尔滨汽轮机厂制造,出厂日期1996年,出厂编号72N9;发电机型号QFSN--200--2,出厂编号3--60237,出厂日期为1995年10月,由哈尔滨电机厂制造;锅炉型号为HG 670/13.7--YMI6,出厂编号2339,出厂日期1995年3月,由哈尔滨锅炉厂制造。
该机组1996年3月安装,1996年11月2日首次并网发电,同年12月18日正式移交生产。到8月19日事故时止,累计运行15151小时,发电量27.06亿千瓦时。
三、事故经过
1999年8月19日0时20分,运行五值接班,机组负荷为155MW运行;0时30分,值长令加负荷到165MW;1时整,值长令加负荷到170MW,主蒸汽压力为12.6MPa,主蒸汽温度535℃,蒸汽流量536.9吨/时。
47分30秒,“高、中压主汽门关闭”、“抽汽逆止门关闭”光字牌报警,监盘司机喊“机跳了”。47分32秒,交流、直流润滑油泵联动良好。47分37秒,发电机出口开关5532跳闸,有功负荷到“0”,6KV厂用电备用电源联动成功。
值长来电话向单元长询问情况,单元长告:“01号机、发电机跳闸。”值长当即告:“立即查明保护动作情况,对设备详细检查,有问题向我汇报。”单元长令:“汽机、电气人员检查保护及设备情况。”司机助手到保护盘检查本特利保护,回来后向单元长汇报:“没有发现异常。”汽机班长检查完设备汇报单元长说:“设备检查没问题。”电气班长确认后汇报:“发电机跳,6KV厂用正常联动备用电源,电气保护无动作,只有‘热工保护动作’光字牌来信号。”
单元长向值长汇报:“检查保护和设备都没发现问题。”值长告:“如无异常,可以恢复。”随即单元长告汽机班长:“汽机挂闸,保持机3000转/分。”汽机班长到就地机头处操作,手摇同步器由30mm退至到“0”位,同时令司机助手去检查设备情况,助手回来后汇报:“机组检查正常,主轴在转动中。”这时班长操作同步器增加行程时发现高、中压主汽门来开,告助手去复归“热工保护动作自保持复归按钮”,当检查就地压力表立盘时发现调速油压很低,对从控制室返回来的助手说:“把调速油泵转起来。”
调速油压恢复后,汽机班长到机头再次挂闸,逐步增加同步器行程,高、中压主汽门开启,行程达8mm时回到主控制室,准备用电调升速,设定目标转速3000r/min,升速率为300r/min/min,按进行键,此时转速实际值未能跟踪目标值,同时“高、中压主汽门关闭”信号光字牌亮,汽机班长根据经验分析认为电调不正常,向单元长汇报,并请示切液调运行,单元长同意。
汽机班长到机头处将同步器退到“0”位,通知司机将电调切为液调运行,挂闸后同步器行程为8mm时,高压主汽门已开启,达Ⅱmln时,转速表显示100r/min左右,1时56分30秒,当准备检查调速汽门开度时,听到主汽门关闭声,同时一声巨响,发电机后部着火,机组严重损坏。
四、设备损坏情况
1.轴系
(1)轴系断为11段,10个断裂面,其中5处为轴断裂,4处为对轮螺栓断裂,1处为齿型联轴器失效。
(2)中压转子电侧轴端在轴封R角处断裂,断轴长约1.8m,飞出距离11m。
(3)低压转子机侧轴端在轴颈与油挡过渡处断裂,断轴长约lm。发电机机侧轴端在轴颈处断裂,断轴长约1.5m。飞落约35m远。
(4)中、低压转子半挠性波纹联轴器两端断裂并成碎块。
(5)主油泵与主轴间齿型联轴器内、外齿损坏失效脱开。
(6)低压转子与发电机间、发电机与励磁机间对轮螺栓断裂。
2.轴瓦
(1)3、4瓦瓦体、瓦盖打坏,轴承箱上部破裂移位。
(2)5、6瓦瓦体、瓦盖,轴承箱全部损坏。
(3)6、7瓦全部破裂、移动。
(4)励磁机前瓦损坏,后瓦瓦盖损坏,瓦体损坏。
3.隔板、叶轮及叶片
(1)高压缸叶顶汽封磨损,隔板和轴端汽封严重磨损。
(2)中压缸第21级叶片复环局部脱落,第22级全级叶片叶顶磨损约lOmm。
(3)低压缸转子27级叶片距叶顶断掉约200mm,32级叶片有27片距叶型底部15mm处断。
4.主、辅设备
(1)高、中缸猫爪横销翘起,立销不同程度损坏,缸体位移。
(2)低压缸逆流侧上缸左侧破裂为IOOX300mm的孔洞,排汽缸上缸右侧破裂约为300×700mm的孔洞,下缸右侧中分面下部破裂约为1000X1000mm孔洞。
(3)低压缸顺流侧下缸左侧破裂约为150X300mm孔洞。
(4)发电机定子底部局部扫膛,转子槽楔全部磨损,发电机励侧上端盖破损。
(5)中、低压缸导汽管机侧左部被击穿约300X1000mm的孔洞,中部右侧断裂约1000mm,电侧左部被击穿约为300 X1000mm的孔洞。
(6)盘车装置损坏,定子线圈飞出A排墙外,齿形圈飞出约25m。
(7)中压调速汽门操纵座折断倾倒。
经评估,事故造成的经济损失为1246万元。