5.热媒炉仪表控制系统技术落后
热媒炉仪表控制系统技术落后,达不到热媒炉操作运行规程的要求。热媒炉仪表控制系统故障率高,工作不可靠,大部分热媒炉仪表控制系统为1990年安装时使用的手动控制方式,自动程度远远落后于现在生产的各类型直接炉,尤其在监测报警系统中没有联锁停炉保护,达不到热媒炉操作运行规程中自动联锁保护停炉的规定,使操作运行存在安全隐患。
6.实际负荷达不到规定要求
4650kW热媒炉配用风机风量为6976m3/h,对流室积灰问题无法解决,致使助燃风量减少,燃烧负荷急剧降低,炉效下降。在投用初期尚能勉强达到设计有效负荷,但运行一段时间后,因热媒炉本身结构设计存在缺陷,热媒烟气换热器、空气/烟气换热器积灰严重,堵塞风道,助燃风量不够,有效负荷急剧下降,只能达到设计负荷的70%~75%左右,无法满足生产的需要。
7.热媒炉炉管使用寿命短
热媒炉炉管使用寿命短,已到达使用期限。滑县站于2000年、新乡站于2001年、武陟站于2002年分别发现热媒炉膛内有异常着火现象,经停炉检查,发现炉管腐蚀渗漏,长约1~3cm,均为环形裂纹。缝隙由内部产生,不断扩散至外壁,后因长期运行,炉管强度减弱,外部由于高温氧化腐蚀和低温酸雾结露腐蚀导致渗漏发生。热媒炉炉管在制造加工时是经高频自动焊接对口制造,并经各种检测手段检测,而发生渗漏部位炉管仅经手工电弧焊补焊,补焊组织较厚,导致该处炉管壁加厚,传热不均衡,容易产生局部过热,炉管强度下降,可发生爆管事故,因此热媒炉炉管使用寿命已到达期限,如再使用则存在安全隐患,影响安全输油生产。
8.热媒炉原油(水)/热媒换热器腐蚀较快
各站4650kW热媒炉附属设施原油(水)/热媒换热器在使用过程中存在较多问题,故障率较高,对生产造成危害较大,目前已成为安全生产的隐患。
热媒烟气换热器壳体、空气/烟气换热器烟管使用2~3年即出现大部分腐蚀漏烟现象,致使助燃风量减少,燃烧负荷降低,炉效下降。原油/热媒换热器使用过程中发生数次管束腐蚀渗漏情况,原油漏入热媒系统,造成整台炉热媒全部报废,原油在热媒系统中加热后产生焦质,堵塞管路、换热器等部位,造成设备损坏,损失较大。中原油含盐等矿物质较多,极易在管束外表面沉积附着,降低换热效率,使热媒炉整体效率下降。同时为保证热力负荷需求,运行中使热媒温度达到260~280℃高温,加速了热媒的老化。
水/热媒换热器也发生数次管束腐蚀渗漏情况,水渗入热媒系统,造成热媒系统含水,在热媒系统中加热后产生爆喷等事故,造成设备损坏,损失较大。
(考试大注册安全工程师)