摘要:通过对华丰煤矿1409综放面撤面期间煤层自燃原因的分析,结合实际采用了综合防灭火技术,取得了较好的效果,为综放面撤面期间的防灭火工作提供了理论指导。
关键词:大倾角;综放面;撤面期间;防灭火
1矿井概述
新汶矿业集团公司华丰煤矿设计生产能力90万t/a,位于山东省宁阳县华丰镇境内新汶煤田的最西端。华丰煤矿为低瓦斯矿井,各煤层均具有煤尘爆炸危险性,为I类咱然发火矿井。
华丰煤矿主采煤层为4层煤,现撤面的1409面是华丰矿的首个综放工作面,开采的4层煤层厚度为6.0~6.7m,平均厚6.4m,工作面采高2.4m,顶煤高度4.0m,采放比为1:1.67。可采指数为1,煤厚变异系数28%,为较稳定煤层,煤层倾角30o~35o,平均32o。走向长度2100m,倾斜长度150m(局部180m)。
工作面采用走向长壁综采放顶煤开采法开采。采用ZF4800/16/26型放顶煤液压支架进行支护,采用MG250/575-W型双滚筒液压无链牵引采煤机由上往下单向割煤,上行装煤,端头斜切进刀,截深0.6m,割煤高度2.4m。采煤工艺包括割煤、放煤、移架、移溜。把安全工程师站点加入收藏夹
2自然发火状况
华丰矿4层煤自燃倾向性经煤炭科学研究总院重庆分院鉴定为I类自燃煤层,属易自然发火煤层。最短自然发火期为42d,历史上4层煤多次发火,自1975年开采该层煤以来,有记录的发火共有39次,防治4层煤自然发火是开采过程中的一项重要工作。
1409工作面于2003年10月份投产,到2006年10月份开采结束。1409工作面截至2006年5月11日距停采线还剩余88m,由于工作面接近停采线,地质条件复杂,地质构造多,构造应力大,造成煤壁前方煤体提前被破坏变松软,使工作面施工困难,特别是撤面切眼施工以后,工作面与切眼之间的煤体承受压力增大,推采速度不能得到保证,在向煤壁前方注马丽散加固煤体以后,直到9月末才创造撤面条件,CO浓度一直居高不下,一度给防火工作造成巨大压力。
3综放工作面撤面期间煤层自燃的原因分析
(1)综采放顶煤工作面回采率低。撤面切眼附近留有大量的顶煤,顶煤呈破碎状态,形成空隙,在支架后部又不容易被压实,采空区风流流过破碎煤体,为自然发火提供充足的氧气,增大了煤与氧结合的机会,易造成煤体氧化。
(2)撤面至封闭所需时间长。从撤面至封闭至少需要1个月,后部老空氧化带内的煤体以及支架顶部破碎煤体揭露时间超过4个月,浮煤缓慢氧化,积聚的热量又不能及时被风流带走,煤体温度逐渐升高,很容易发生自燃,是最大的发火隐患点。
(3)采空区漏风比较严重。工作面2个端头过渡支架支护段和2条平巷不能放顶煤,全部舍弃在老空内,倾向各为7m以上,浮煤厚度在4m以上,两巷顶板和上、下帮有锚索和锚杆支护,冒落不完全,形成较大的漏风条带通道,直接与采空区深部相连,浮煤多,冒落块度大,更不容易压实,漏风更为畅通,煤体进入窒息带的时间较长。在撤面过程中,当自燃条件具备时,就会发生自燃。
(4)停采线靠近矿井4层煤东边界的尖灭线。该区域煤体干燥,开采中顶板不会出水,煤体受侵蚀变质,煤质松软,煤体的吸氧氧化能力强于西部,自燃倾向性强,浮煤中空隙较多,漏风经过采空区时空气便进入这些空隙,使煤的表面与空气中的氧进行缓慢氧化,生成热量。这部分热量又不易被风流带走。从而使热量积聚,煤温升高。当超过临界温度后,煤温上升急剧加速,最后导致煤层自燃。在1406、1407工作面开采时,就发现工作面形成不久,区段煤柱表面煤体中就产生大量的CO气体。
(5)地质构造复杂。煤层倾角太,平均为32;煤层厚度厚,平均厚6.4m;开采深度深,煤层赋存深度达到840m,这些因素都使自燃危险性加剧,增加了自然发火的危险性。
4综放工作面撤面期间综台防灭火技术的应用
针对综放工作面发火点位置难以确定的特点和煤层自燃原因的分析,阻止煤与氧结合是不可能的,只能是减少煤与氧结合的机会,延缓煤层的发火周期。其具体措施如下:
(1)采用综合监测手段进行预测预报和检查工作。利用束管监测系统,对老空内CO气体连续监测;每天3班用电子CO检测仪、红外线测温仪对上下隅角位置抽气测定一次。每2d采集1次气样利用色谱仪进行CO微量分析,及早发现自燃征兆采取相应的措施进行处理。
(2)减少撤面期间工作面的风量。工作面正常回采期间的风量为970m3/min左右,撤面时风量减为500m3/min,以减少老空内氧化带宽度。
(3)采取均压防灭火,均压防灭火是通过风量合理分配与调节,堵风防漏,管风防火,以风治火。通过对井下风流的调整,改变有关巷道风压分布,均衡火区或采空区进、回风两侧的风压差,减少和杜绝漏风,使火区内空气不产生流动和交换,隔绝氧源,达到窒息惰化火区或抑制煤炭自然发火的目的。1409工作面在撤面时,在下石门构筑1组均压风门,同时利用2台外送风机向回风隅角送风,降低进回风之间的压差,从而减少采空区的漏风,使工作面风量和采空区漏风减少,窒息带前移,减小发火的可能性。
(4)封堵上下平巷进回风隅角。在工作面距离停采线40m时,对上、下平巷切顶排冒落不严密的空间,用装满黄土的编织袋每隔5m构筑编织袋墙,建成临时密闭,密闭建成后向编织袋上淋水使黄土变为粘结力强的黄泥,以使编织袋密闭墙压实后成为阻挡漏风的实体,同时在上下隅角挂风帘,从而减少或隔断采空区漏风。在工作面停采撤面时,在上下隅角、机头处前10架处注入MEA封堵剂胶体,封堵了与采空区的沟通,减少了向采空区的漏风,从而抑制采空区煤层自燃,延缓煤层自然发火期。
(5)采空区注氮防灭火。注氮设备采用JXZD-300型和JXZD-700型井下移动式制氮机,选用Φ108mm钢管作为输氮管路,在工作面进风的上平巷沿底板向采空区埋设一趟Φ50mm钢管作为注氮管,出口20m、10m处使用三通分氮,连续三班注入氮气,每班注氮按8h,300型和700型制氮机每班分别工作3h、5h。通过对采空区取样分析,采空区N2浓度达到97%以上,有效的抑制了采空区的煤层自燃,给撤面创造了有利的保障。
(6)灌注黄泥浆进行防灭火处理。工作面因综放支架护顶严密,支架间隙较小,管路、线缆较多,老空远,正常情况下,无法在工作面上对放煤后的老空区进行洒浆处理,只能采取向采空区埋管灌浆方式进行注浆。停采前预先在上隅角处埋设专用注浆管,出口高于底板3m以上,位于切顶排以后15m老空区内,以高浓度泥浆集中灌注此区域胃落空间,并添加稠化剂,形成胶体泥浆,封堵采空区漏风路线和漏风量;并对存在的单体支柱采煤段老空侧每班洒浆处理。
(7)针对支架顶部难以直接注浆注氮的特点,在上平巷斜方向打钻直到支架顶部,下套管进行注水注浆注氮,大大降低了支架顶部煤层自燃的可能性。
5结论
通过各项防灭火措施的综合应用,有效地防止了采空区自然发火,保证了综放工作面的安全撤除,实现了全国首家深部大倾角综放工作面的顺利回撤。此项技术在华丰煤矿的成功应用取得了较好的经济效益和社会效益,值得其它矿井推广应用。