2.3.钢筋加工
钢筋按施工图中尺寸、型式在加工车间(现场)加工,并进行编号存放,编号应与施工图中尺寸编号一致,便于监理和质检员检查,然后运至现场进行绑扎。
2.4.砼拌制
砼拌制采用一台50m3/h强制式搅拌楼搅拌,砂、石料、水均由电子计量,由一台60m3/h拖泵输送。
2.5.分层预制的依据
《重力式码头设计与施工规范》(JTJ290-98)规定:"沉箱的混凝土宜一次浇筑完成。对于需分层浇筑的大型沉箱,其施工缝不宜设在水位变动区(即设计高水位减1.0m至设计低水位减1.0m之间)和底板与立墙的连接处。"该规定说明沉箱是可以分层预制施工的。
2.6.分层高度的确定
第一层底板以上高 3.75m,考虑3个方面:
(1)《水运工程混凝土施工规范》(JTJ268)规定施工缝位置"与底板相连的墙体,其水平施工缝宜留置在距底板大于1.0m高的位置。"
(2)结构图中吊孔中心位置在距底板9.0m处,如果第一层太低,则第二层便须增高,给砼入仓、振捣增加难度。
(3)一次60多m3砼的浇筑量其劳动强度比较适中,第二节6.0m高施工后,施工缝正好在吊孔以上0.75m处,满足吊孔结构受力要求。而且自底板以上每上升1.0m,砼量增加10.5m3左右,这种薄壁结构浇筑60多m3砼一般所需的时间约为6~7h,操作人员可达到满负荷工作。
3、施工中存在的问题及解决措施
(1)拆除第一块沉箱第一层模板后,发现沉箱前趾斜面气泡太多,并且有部分砂线。
原因分析:前趾斜面模板全封闭,砼振捣因难,振捣不密实,气泡未排出。
整改措施:
①将前趾斜面模板开4个空窗口,便于砼振捣;
②用降低水灰比,减少砼坍落度克服水线等缺陷;
③强调模板涂脱模时要均匀,拆除后对模板表面进行清理;
④顶面处砼采用二次振捣,要在砼初凝前再振捣一次,克服表面松顶、粘皮的现象。
(2)第一、二块沉箱底部有部分麻面、漏浆现象。
原因分析:底模地脚螺栓产生偏移,出现跑模现象。
整改措施:
①固地脚螺栓,每30cm长打一个地脚螺栓,加密一排撑杆;
②在距模板底10cm左右,增加一排地脚螺栓,增加一排撑杆;
③底层砼浇筑完毕后,在浇筑墙身砼时适当控制砼浇筑速度,每隔15min泵送一次砼,加强砼振捣,在砼面超过85cm以后,再按正常进行浇筑;
⑤浇筑砼中,必须在模板工值班,随时检查模板支撑情况防止漏浆现象。
(3)第一、二块沉箱表面气泡较多。
原因分析:砼分层下料不均匀,振捣不密实,振捣时间不够,气泡未排出,停在模板表面形成。
整改措施:
①每侧下料点分4处下料,分层厚度控制在40cm以内;
②在振捣分间距振捣,每隔30cm振捣一次,棒头插入下层砼10cm,振捣时间控制在15s左右,并用手电筒仔细观察砼振捣时表面气泡出现的情况,适当调整振捣时间,至排除气泡为止;
③在刷脱模剂时脱模剂要刷均匀。