摘 要:说明了电站风机可靠性的概念及影响因素,提出了在设计和运行中提高轴流风机可靠性的对策。要提高轴流风机可靠性,在选型、设计、运行、调整与维护方面都要做好一定的措施。
风机是火力发电厂中的关键辅机,轴流风机因效率高和能耗低而被广泛采用。在实际运行中,不少电厂因轴流风机特别是动叶可调轴流风机的可靠性差,频频发生故障,导致电厂非计划停机或减负荷,影响了机组发电量。近几年来,广东地区的几家电厂如珠江电厂4×300MW、南海电厂2×200MW、恒运C厂1×210MW均发生过动叶可调轴流风机断叶片事故,也有在同一电厂反复多次发生,严重影响机组安全满发。因此,从根本上解决这些问题,提高大型火电厂轴流风机运行的可靠性显得十分必要和迫切。
1、电站风机可靠性概念
电站风机可靠性统计的状态划分如下:
送引风机运行可靠性可用以下两个重要参数说明。
式中tSH——运行小时数,指风机处于运行状态的小时数;
tUOH——非计划停运小时数,指风机处于非计划停运状态的小时数,亦称事故停运小时数。
90年代以前,我国大型电站(125MW及以上)锅炉风机引起的非计划停机和非计划降负荷较频繁,据统计,在125MW、200MW、300MW及600MW机组中,按电厂损失的等效停运小时算,送、引风机均排在影响因素的前10位,与发达国家的差距较大。
90年代以后,我国几个主要电站风机制造厂设备质量提高较快,针对我国电厂的实际情况,引进外国先进技术,使电站风机特别是动叶可调轴流风机的可靠性不断地得到提高。例如:1997年某鼓风机厂对其利用引进技术生产的、在15套300 MW火电机组中使用的28台动叶可调轴流式送风机和24台动叶可调轴流式引风机进行可靠性分析,发现其运行率已达99%.其他厂家的产品的可靠性也有较大的提高。
2、影响轴流风机可靠性的因素
2.1电站风机事故分类
第1类事故:风机故障引起火电机组退出运行。
第2类事故:风机故障只引起火电机组出力降低,还没有造成火电机组退出运行,或送、引风机仅有某一台退出运行。
第3类事故:风机损坏不严重,不需要送、引风机退出运行进行维修。
第1、2类事故直接影响风机运行可靠性,第3类则是潜在的影响因素。
2.2轴流风机主要故障
a)转子故障。如转子不平衡、转子振动等,最严重的甚至发生叶轮飞车事故。
b)叶片产生裂纹或断裂。在送、引风机上均有可能发生,近几年在多个大型电厂已发生多宗。
c)叶片磨损。主要是发生在引风机上。由于电除尘器投入时机掌握不好或电除尘器故障,造成引风机磨损。这是燃煤电站引风机最容易发生的故障。
d)轴承损坏。
e)电机故障。如过电流等,严重时烧坏电机。
f)油站漏油,调节油压不稳定。既影响风机的调节性能也威胁风机的安全。
2.3轴流风机发生故障的原因
2.3.1产品设计和制造方面
a)结构设计不合理,强度设计中未充分考虑动荷载。
b)气动设计不完善。对气动特性、膨胀不明。
c)叶片强度安全系数不够,叶片材质差。
d)叶片铸造质量差。
e)焊接、装配质量差。如叶片螺栓脱落打坏叶片等。
f)控制油站质量差。
g)监测、保护附件失灵。
2.3.2运行、检修方面
a)轴流风机长期在失速条件下工作,气流压力脉动幅值显著增加,叶片共振受损。
b)不按风机特性要求进行启动并车,风机工况与系统特性不匹配。
c)不投电除尘或电除尘效率低导致风机入口含尘浓度高。
d)两台风机并列运行时,两者工作点差异较大。
e)轴流风机喘振保护失灵。
f)无定期检修或检修不良。
2.3.3安装方面
a)轴系不平衡或联接不好,导致风机振动大、轴承、联轴器易损坏。
b)执行机构安装误差大,就地指示值与控制室反馈值不一致,导致操作不准确。
2.3.4风机选型与系统设计方面
风机选型不当造成风机实际运行点在不稳定气流区或接近甚至进入失速区,以及风机管路系统特性不合理,均可造成风机转子有关部件的疲劳与损坏。