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水轮发电机组缺陷的处理与改造

    魏家堡水电站位于陕西省眉县境内,是一座渠道引水式电站,装机容量为3×6300kW,发电机型号为SF6300-10/2600,设计水头96.2m,机组转速600r/min.电站自投产以来,一直存在着设备缺陷,设备带病运行,威胁着安全生产,影响了效益的充发挥。通过采取综合技术措施加以治理,取得了显著效果。

    一、水轮机转轮改造

    1存在的问题

    电站建成之初,经过2800h的运行,出现了负荷带不上去、动平衡严重失衡、机组振动剧烈、不锈钢转轮汽蚀严重,出现部位均在转轮叶片进水边上下面和转轮室与底环接缝处,其中叶片进水边上下面剥蚀面积30cm×14cm,汽蚀深度3-5mm,沿进水边呈带状分布;转轮室与底环接缝处的汽蚀均出现在+x方向,面积30cm×2cm,深处达3cm.另外转轮其他部位不同程度存在蜂窝状坑,直径4-8mm,转轮直径减小了11-20mm.

    汽蚀已成为当代水电站运行中普遍而突出的技术难题。产生汽蚀的原因很多,情况各异。水量、水温、含沙量、运行情况、材料等不同对汽蚀形成及破坏也不相同。依据该站的实际情况分析研究要解决汽蚀的问题,重点应放在优化参数及材料选择上。

    2转轮技术改造方案

    经过多次研究,确定以降低汽蚀系数为出发点。根据电站的主要技术参数,设计制造了适合电站水力条件的新型转轮。主要做了如下改造:

    2.1优化水轮机参数,从冀线上着手,改进出水角度,使过水流速由原来的33m/s降至27m/s,降低了相对流速,提高了反击效率,减少了进口撞击损失。

    2.2扩大减压孔,直径由原来的∮40扩大到的∮50,另外调整减压孔角度使其出水口尽可能接近负压区,使顶盖下聚集的高压泥沙水尽快排泄,一方面减少了泥沙对上面漏环的磨损,另外可减轻轴向推力。

    2.3采用长泄水锥,比原泄水锥增长了约40mm,长泄水锥的高压脉动区域比短泄水锥小,且幅值也小,有效的减少了尾水管的脉动压力,有效防止了汽蚀。

    2.4采用优质材料。此次采用了抗腐蚀性能良好的6Cr13Ni4Mo不锈钢整体转轮,叶片采用不锈钢板热压成型,有效解决了转轮由于材质较软加速叶片剥蚀的主要问题。

    2.5实用新型材料涂敷防护。在导叶、转轮、叶片等部位用瑞士苏尔寿(sulzer)水电公司新高速火焰(HVDF)喷涂技术进行表面碳化钨钴(SXHTO)材料喷涂。在基材不发生任何形变地情况下,使表面硬度达到了1100-1300HV300,有机的提高了过水部件的表面抗蚀能力。

    3效果

    运行实践证明,新转轮汽蚀性能明显好转,机组振动减小,运行寿命增加了3-4倍,为安全高效运行奠定了基础。

    二、机组顶盖排水改造

    电站水轮机顶盖排水原设计为自流排水,即顶盖集水从水轮机顶盖上环和座环自流排到集水井。但由于设计和制造方面的原因,一方面自流水口过小短期内已被泥沙堵死,无法疏通,另外排水口过高,油盆浸在水中,转动油盆的高速转动带动积水转动,水进油盆,无法正常运行。

    1顶盖排水方案

    针对上述问题,几年来曾作过种种尝试,如真空泵抽水,自吸式射流泵排水等,但效果都不明显;油盆多次被淹,严重制约着电站的正产生产。经与同类水电站比较,设想采用新的改造方案,即从顶盖以上侧墙上打孔,采用孔径为100mm的直排方式排入集水廊道,以求获得理想效果。

    顶盖排水高程的选择,以稍低于主轴密封装置的抗磨板上沿为宜,这样既能确保密封装置正常运行,又能尽量加大集水的排泄,不至于引起水流的旋转飞溅进入油盆。

    2顶盖排水方案预设效果

    与该站情况相似的毫米电站机组顶盖排水改造后的效果十分理想,再也没有出现过水淹油盆的情况,各部运行正常,解决了水轮机排水难的问题,在借鉴经验的同时,我们在推拉杆下部位置采取试验的结果表明,该方案是可行的,能够达到理想效果。

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