(一)施工工艺:
1、采取硬地坪施工,划分施工区域,排好施工顺序,做到移机就位控制在1小时以内,没有硬地坪施工移机需4小时左右,实行硬地坪施工后,施工中各工序衔接得到保证,缩短每根桩施工周期。
2、砌筑沟池,保证泥浆循环畅通,不同地层选用不同钻进参数,调制适合各地层的优质泥浆,对超过40M的桩均采用双泵施工,提高成孔速度,成孔速度较三四年以前提高50%左右。
3、利用电脑采用极坐标法,把每一个桩位坐标绘制成图,提高放样速度及准确率,近几年没有出现桩位偏差而采取补救或加固。
4、制作简易探孔器及各种各样堵管振动器,钻头、钻杆、导管打捞器,提高成孔、成桩率,避免事故,降低或杜绝事故孔。
5、针对砂砾石、卵石、强风化、中风化、微风化基岩、制作选用不同钻头形式,合理选用钻头材料、造浆材料、泥浆浓度,提高成孔速度,如温州世贸中心φ1000试成孔,深度118m,钻孔从68m到118m强风化、中风化、微风化交替出现,累计入岩深度40m,如果用原有的设备及工艺,这样超深入岩桩是不可能成功的,但我们选用新型设备高频冲击钻,并对其工艺进行创新,最终试成孔获得成功,通过努力变为现实。
6、现拌砼用大容量0.75升代替小容量0.35升的搅拌机,或几台小容量的并列组合共同工作,提高现拌出料速度,用0.8m3机械运输车代替0.1m3、0.2m3的人力手推车,提高运输能力,如1m直径90m深的桩,过去采取现拌,需10小时浇灌一根桩,现采取现拌只需5小时左右。
7、不管是摩擦桩还是端承桩一律采用反循环清孔控制沉渣,反循环后,优化了泥浆比重,孔内较干净,提高了砼灌注速度,控制了桩顶高度,保证了桩顶质量,更好地发挥桩端受力效应。
8、桩泥外运:用无缝钢管或消防水带沿路边、河边或市政管道铺设专用泥浆输送管道,利用专用管道把施工场地产生的泥浆送到船上,超过1KM路程设立泵站或多级泵站,然后用船送到指定区域进行消纳,做到泥浆无滴、漏、洒,保持施工场地清洁、文明施工。
通过上述一系列的施工工艺改进,采取相应有效的管理措施,达到提高工效、降低成本目的。
(二)材料控制管理:
大到一吨钢材、一吨水泥,小到一吨水、一度电,甚至一根电焊条都做到合理节约,所有材料进出库严格登记入册,建好各种台账,及时掌握材料进库及使用报考。
1、温州现浇砼石子砂采用包浇,水泥用量需自己控制,搅拌时,每车砂、石、水泥均采用自制灯光控制计量台进行数量控制,严格按照砼配合比,通过合理工艺达到增收节支,严禁偷工减料,做到控制合理的充盈系数,达到节约水泥目的。
2、钢材使用严格按图施工,优化尺寸制作,个别难以优化的我们向设计院提出合理化建议,使他们修改尺寸配筋图,做到钢筋头浪费控制在60cm以内;钻孔成孔时先用探孔器探孔,探孔器不到位的孔坚持不下钢筋笼,以免重复上下损坏钢筋笼,浪费钢材,钢材量使用不超出施工图纸的工程量。
3、水,利用温州河网优势有利条件,除生活及现拌砼用自来水外,工地只装食堂、洗涤、拌砼自来水龙头,不再装多余自来水笼头,其他一切使用河水,把河水、地下管水用特制管网引用到场内,水源距离较远的,采用几级泵站、想方设法把水引进来,并在场内建造蓄水池,把桩基施工用水每立方需5吨左右降到1吨左右。
4、电,按安全用电规范要求,建立配电房,把所有主电缆预埋入沟,使各施工作业机械用电做到安全有序,杜绝人为的不正常停电,影响机械施工和生产进度。生产照明灯采用时间控制开关,做到天黑即亮,天亮即关,改变以往大白天灯亮局面,节约每一度电。
5、电焊条,项目部测算实际定额用量,每吨钢材使用多少公斤电焊条,实行定额包干,超定额则扣电焊工包干经费,超支自负,电焊工采用每吨钢筋制作单价。
公司与项目部签订项目承包责任制合同,由项目部来履约公司与甲方签订合同的所有条款,公司确保利润、税收,成本交项目部控制,项目部超支自负,节约自留。促使项目部管理人员牢记成本控制这本账,人人参与用好一分钱,采取一系列施工新工艺、管理新举措,使成本量化控制值不突破,最终达到低价中标的工程也创造出一定的经济效益。